Hi Robotniks,
die Matte (bzw. deren Kleber) hält sogar nur 150 Grad aus, da es die selbstklebende Variante ist, siehe
http://hke-tec.com/wp-content/upload...izelemente.jpg
Ich hatte meine auch schon neu geklebt. Ich denke mal alle, die schonmal ABS gedruckt haben, müssen das Problem haben.
Zum Haftgrund: Nimmst du für ABS auch das Blue Tape? Schafft das die Temperatur? Ich hatte mal Tesa 4840 probiert, aber über 100...120 Grad fing das an zu qualmen. Bei PLA nehme ich es noch, da geht es gut. Es ist halt leichter erhältlich als das Blaue.
Vor Haarspray schrecke ich noch zurück. Wie oft muss man das Bett denn wieder reinigen und neu besprühen?
Für ABS nehme ich übrigens zur Zeit das gute alte Kapton, welches ich noch vom Replicator übrig habe. Da hat man eher das Problem, die Teile wieder ab zu bekommen.
Deine Inputs zu den Treibern sind auch interessant. Ein Lötfehler würde die häufigen Ausfälle natürlich erklären. Hat Conrad dir das gesagt? Wie auch immer, ich bin trotzdem froh eine Kühlung drangebaut zu haben, denn die Dinger werden schon ganz schön heiß, das kann man ja erfühlen. Die Lebensdauer fällt bei dauerhaft hoher Betriebstemperatur stark ab. Ich kenne natürlich keine Werte, wie relevant das ist, aber irgendwie beruhigt mich die Kühlung.
Übrigens, wenn es sich um 19A Typen handelt, heißt das, sie schaffen die 19A im dauerhaften ON-Zustand und erreichen dabei ihre maximal zulässige Temperatur. Im PWM Betrieb, den wir hier haben, entstehen zusätliche Verluste durch das häufige Ein- und Ausschalten. Ein Schaltvorgang kann nie ganz ideal ablaufen, es gibt also nicht nur die Zustände "ganz an" und "ganz aus" sondern dazwischen kurze Momente mit einem höheren Spannungsabfall und damit einer höheren Verlustleistung. Ich will damit nur erklären, dass man trotz der zulässigen 19A nicht ausschließen kann, dass die Treiber auch bei kleineren Strömen doch zu heiß werden
könnten. Natürlich ist das kein Beweis, dass sie zu heiß werden
müssen.
Dann hat Conrad also den Treiberstrom und damit das Drehmoment gesenkt und musste dementsprechend natürlich die Beschleunigungen runternehmen. Gut, so kann man das natürlich auch lösen. Allerdings war zumindest die Y-Beschleunigung (6000) auch im alten Setup schon zu hoch, schnelle Hin- und Her-Bewegungen führten zu Versatz. Wenn jetzt noch das Drehmoment geringer wird, werden die Verhältnisse immer ungünstiger. Man braucht ja auch eine gute Bescheunigung, um besonders in Ecken präzise zu drucken. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich die neuen Settinigs mit kleineren Strömen überhaupt haben will, schließlich habe ich ja eine Kühlung...
Wie hoch sind denn im neuen Setup die Beschleunigungen überhaupt?
so long